中国铝业连城分公司熔铸厂针对不良水位、水耗问题,开展节水技术改造,改造后提高了水资源利用率,实现工业用水零排放。
今年前半年,该公司熔铸厂将减少铝合金用水量立项攻关,寻找“出血点”。项目组对各生产流程的实际耗水数据进行梳理分析,发现在生产过程中,由于显示屏、回水泵、铸井水位测量仪器失准故障以及生产操作不当等因素,造成铸井冷却水水位超高,形成溢流外排,从而增加了合金生产用水量。
根据实际,项目组“双管齐下”,一方面在原溢流管安装截止阀,增加旁通收集管道至集水坑,坑内安装抽水泵,将收集的溢流水打入循环水池,利用水位的高低来控制排水泵的启动与停止,实现溢流水回收利用,杜绝外排,达到工业用水零排放;另一方面增加一条管道,将经过净化处理的工业废水和生活用水引入循环系统替代新水,降低新水消耗。
7月底,该公司完成了节水技术改造,止住了“出血点”,提高了合金用水利用率,实现了工业用水零排放,8—10月份,该公司合金生产新水单耗同比下降了52%,新水消耗创历史新低。