九江石化聚丙烯车间全体员工人人参与,集思广益,针对生产流程的各个环节,研究各种措施降低能耗,取得了明显的成效。
车间加大节能宣传力度,提高班组员工的节能意识,积极开展班组节能劳动竞赛,每月对班组能耗完成情况进行排名奖励,营造节能工作“比学赶帮超”的良好氛围。车间员工积极行动,对装置换热器循环水出入口温度定期进行测量,根据气温变化调整水冷器循环水用量,保证循环水出入口温差6-8℃。同时,对粉料输送系统的氮气减压阀进行更换、对装置氮封流量进行调节,对分子筛塔的优化操作缩短热氮用量,有效降低装置内氮气用量。同时,降低汽蒸罐进罐的蒸汽流量,从每小时800千克降至每小时670千克。提高环管反应气温度,有效地降低大闪蒸线的蒸汽用量,降低装置内蒸汽用量。
车间强化工艺过程节能,对工艺参数进行优化,根据负荷变化调整工艺用蒸汽。日常工作中,及时消除装置现场蒸汽、水等介质的跑冒滴漏;及时调整照明时间,规范使用操作室和办公场所空调,减少办公电耗;对变频器投用情况进行检查,确保变频设备100%投用。此外,聚丙烯循环水降压、聚丙烯1.0MPa蒸汽改用其他热源、引炼油PSA氢气进聚丙烯装置等节能技措项目的实施,为降低装置能耗发挥了重要作用。(孙向军)