如纺织空调过滤池配置有3台回水泵,其电机功率均为55 kW,在正常频运行控制方式下,电机转速是不可调节的。当供水压力超过所需的压力值时,需人工调节进水阀门的大小来满足供水压力。电机一直以满负荷运行,多余的功率消耗在阀门上,能源浪费很大。同时该供水系统已运行多年,设备老化严重,水泵的效率较低,为此我们对过滤池回水泵供水系统进行了变频改造。
水泵和风机都是二次方律负载,根据离心泵的公式P=Q×H×R/102×η和水阻特性曲线可知(其中P为轴功率,Q为流水量,H为扬程,R为介质比重,102为单位常数,η为效率),在水阻特性一定时,流水量Q与转速N成正比,扬程H与转速N的平方成正比,轴功率P与转速的立方成正比。水泵采用变频调节时,其效率几乎不变,流量随转速按一次方规律变化而轴功率按三次方规律变化。当流量Q的需求量降低时,只需降低转速N,同时功率P的消耗量成立方关系下降。当流量发生变化时,电动机的功率成三次方的变化,即只要流量减少10%即能够节省电能30%左右。
我们采用一拖三控制方式方案,由供水出口压力传感器检测的水压信号,变换成4 mA-20mA电流信号反馈至变频器中央处理器(CPU),经PID控制组成闭环控制系统。变频器拖动水泵电机,当出口压力未达到设定压力时,变频器输出频率增加,电机转速增加,供水压力上升,当供水出口压力大于设定压力时,变频器输出频率下降,电机转速降低,供水出口压力下降。以上控制均由系统自动完成,无需人工干预。
改造前水泵出水压力为4 MPa,每月消耗电量1575 kW.h;改造后水泵出水压力为2 MPa,每月消耗电量985 kW.h,节电率达到了37%。通过改造实现了用变频器对电机进行软启软停,减少了设备损耗,延长了电机寿命,同时消除了水泵启动和停止时的水锤现象。系统具有了完善的电气安全保护措施,对过流、过压、欠压、过载过热、短路缺相等故障均能自行诊断并报警。采用变频控制方式,其操作方便,无须手动进水阀门,有效减轻了工人的劳动强度,提高了工作效率,节能效果明显。