纺纱车间空调室内的风机和水泵在运行过程中,需要根据车间及室外温湿度的变化而调节。一般采用手动调节,但由于车间温湿度基本为恒量(变化较小),而室外温湿度变化较大,导致了电机负荷的变化波动较大。由于电机的功率不能变,故不能实现随着负荷的变化而及时、精确地调节控制。设备选型时只能依据最大负荷进行配置,造成了“大马拉小车”的现象,也导致了大量的能源浪费。为此我们进行了一些节改造,介绍如下。
在车问内每套空调室安装2个~5个温湿度传感器,节能控制软件根据传感器采集到的车间温湿度进行计算分析,可以得出设备最佳的运行工况,通过调节电机的运行功率,实现自动调节风机风量,在保证车间正常生产的同时,达到节约能源的目的。根据送风机的运行状态,可以进一步调节回风机的运行,使车间内的风压和温湿度始终保持在允许范围内。同时设备备有节能工频转换,当节能设备出现故障后,可切换到工频运行状态,以保证不影响正常生产。
车间要求的相对湿度一般为55%~65%,实际约为62%,我们在原有设备基础上加装了节能控制设备,节能控制软件根据采集到的车间温湿度信息,结合风机的运行状态,实现动态调节水泵的输出功率和流量,保证车间的温湿度在允许范围内。同时设备设有切换功能,可根据季节控制水泵的开启程度。
改造运行一年来,经测试,节电率在11%~18%间。其他节能效益有:限制启动电流,减少启动时的峰值功率损耗;改善电网功率因数,使系统功率因数保持在0.95以上;设备完善的监控性能和高可靠性提高了工作效率,减少了检修和维修工作量;节能系统连续运行平稳可靠,风机实现了软起动、软停止;风机转速下降,机械磨损减小,故障率下降,减少了停机等现象,实现了可变功率运转,降低了设备噪声,改善了工作环境等。
以上改造通过对各个检测点的系统集成,自动优化各运行参数实现节能,同时采用自动控制方式,保证车间温湿度的恒定,降低了电能消耗,延长了设备的使用寿命,降低维修成本,减少环境污染,也减轻了员工的劳动强度,效果良好。