游梁式抽油机是我国石油工业传统的采油方式之一,也是迄今为止在采油工程中占主导地位的人工举升方式。我国目前有8万多口抽油机井,其能耗占油田总能耗的三分之一左右,是主要的耗能设备。所以,搞好抽油机井的节能降耗工作,是降低成本、提高经济效益的必要条件和有效途径。
针对抽油机井能耗高的问题,在现场实验的基础上,对孤东油田目前应用的各项节能技术进行了分析及评价。不同的节能产品,在不同井况下,其节能效果有很大差别,筛选出节能效果好的进行优化组合。通过评价试验,新区方案设计应以节能抽油机为主,节能型拖动装置为辅,并且匹配要合理;对于供液不足井,应采用调速电机、智能间抽技术。资料统计表明,智能间抽时平均日产油比连续生产时上升0.4t/d,平均日耗电量比连续生产时下降50kW.h。
1目前抽油机井上应用的节能技术
目前抽油机井上应用的节能技术主要是在地面部分,并且主要是针对抽油机的结构及其拖动装置(电机和配电箱)的性能来开展的。抽油机节能技术分为两类:一类是节能抽油机,其原理主要是通过降低减速箱峰值扭矩,使电机功率下降,包括双驴头抽油机、偏轮抽油机、下偏杠铃抽油机、摩擦转向式抽油机和摆杆式抽油机;另一类是对常规抽油机进行节能技术改造。抽油机拖动装置节能技术也分为两类:一类是节能电机,主要有永磁电机、高转矩电机、变频调速电机和一体化拖动装置;另一类是节电箱,主要是控制电机定子绕组Y-△转换调压和采用功率因数控制器调压以及无功功率补偿。
我们将油田上推广应用的节能技术,在定点的水力模拟试验井上进行了测试。水力模拟试验井能消除生产井的含水、油气比、动液面和泵挂深度等因素影响,工作流程是以水为介质,在井筒和地面测试装置中形成循环回路,抽油机负载可调,通过计量设备及仪器仪表对有关测试参数进行计量,在同等条件下,对待测产品及设备进行全面准确的能耗对比和评价。
2.1节能抽油机
我们对抽油机井在用的节能抽油机的节能效果进行了测试(表1)。
表1抽油机节电性能对比表
抽油机类型 主要结构特点 使用范围 综合节电率(%)
双驴头抽油机 变参数四连杆,尾轴软连接 中低载荷、低冲次,平衡好 22.4
下偏杠铃抽油机 曲柄,杠铃复合平衡 中高载荷、低冲次,平衡好 20.1
摩擦换向抽油机 吊重平衡,钢丝摩擦传动 冲次、冲程连续可调 20.9
双驴头抽油机节能原理:该机以常规抽油机为基础,对四连杆机构进行了改进,采用变径圆弧状游梁后臂,游梁与横梁间采用柔性连接件等特殊结构。由于变参数四连杆机构的作用,使其扭矩变化接近正弦规律,静扭矩波动较小,从而达到节能的目的。
下偏杠铃抽油机节能原理:下偏杠铃复合抽油机工作时,游梁偏置平衡重心的运动轨迹是一段圆弧,当重心处于游梁回转中心的水平线上时,其重力矩最大;当重心处于回转中心的垂直线时,其重力矩最小。利用这一变矩原理与曲柄平衡共同作用,可有效削减峰值扭矩,改善抽油机曲柄轴净扭矩曲线的形状和大小,使其波动平缓,并且消除负扭矩,减小抽油机的周期载荷波动系数,提高电动机的工作效率。
摩擦换向抽油机节能原理:摩擦换向抽油机工作时,以功率因数cosφ=1的开关磁阻电动机为原动机,使用智能模拟及数字混合控制,采用摩擦轮传动作为工作机构,机械传动路线短、效率高,实现了正反转换向,启动换向平稳、冲击小,且冲程、冲次均可独立无级调节,控制抽油杆上行及下行速度,有效地降低了电动机输出扭矩的峰值,再加上直接平衡的作用,最终实现降低电机功率的目的。
2.2节能拖动装置
2.2.1节能电机
目前约70%的抽油机电机平均负载率小于40%,运行效率低于80%,“大马拉小车”现象较为普遍,使配电线路的功率因数降低,配电线路网损增大。造成这一现象的原因为:游梁式抽油机是一个四连杆机构,启动时静载力矩较大,正常工作时驴头悬点载荷是交变的,其负荷特性也是交变的,电机的电流、功率、功率因数随着抽油杆上下冲程的变化而变化。为了克服启动时负载的静载力矩,对于普通的Y系列电机只得加大容量,这就造成了“大马拉小车”。为解决这一问题,应用了高转矩电机、超高转差电机、永磁同步电机、一体化拖动装置等节能技术。各种节能电机节电原理如下:
①高转矩电机是机座为一整体式、内部为独立双定子结构、转子同轴的复式电机。该电机启动时为双电机工作,启动后正常工作时,只用一台单机工作。电机可在外电路控制下,依负载变化而自动停止或启动。
②超高转差电机通过增加转子电阻提高电机的转差率,使电机在重负荷时速度下降,扭矩增加;轻负荷时速度上升,扭矩减小,速度变化范围大于12%。该电机启动电流小,启动扭矩大,装机容量和普通电机相比降低约40%。
③永磁同步电机采用异步启动、同步工作方式,由于转子转速与定子旋转磁场完全同步,无转差损耗,且转子不需外加励磁电源,无励磁损耗,因此具有功率因数高,启动力矩大等特点。不同的节能产品,在不同工况下,节能效果存在很大差别。
2.2.2节电箱
节电箱节电原理及特性如下:
①电机定子绕组Y-△转换技术。主要是通过自动控制实现电机Y-△转换,从而提高电机负载率,同时以电流、电压为取样元,作为电机过载、缺相等保护的控制信号,并跟踪反馈,使电机输入功率随负载的变化而同步变化,强制降低电机的有功和无功损耗,从而达到节电的目的。当定子绕组△接时,绕组端电压为380V;当定子绕组Y接时,绕组端电压为220V。绕组端电压下降了,相应的负载率就增加了。
②功率因数控制器调压技术。主要是采用单片机实时检测功率因数,自动控制双向可控硅的开启角来调节电机的供电电压,从而达到节电的目的。该技术对负荷的适用范围比较大,使电机既可以全压启动又能降压运行,电机始终在高负荷状态下运行,提高了功率因数。但是在实际应用过程中节电效果不太理想,主要原因是电压的变化速率跟不上电流的变化速率。另外,由于可控硅引起电流产生谐波,受瞬变电势和瞬变电流的影响,引起电机发热和振动,影响了节电效果。
③无功补偿技术。主要是采用加装一定容量的电容器对电网进行无功补偿,消除无功电流以提高功率因数,降低供电变压器负荷,从而降低网损达到节电的目的。目前这种技术应用比较广泛,效果也较好。
3节能技术在抽油机井上的应用效果
不同的节能技术在一定的条件下都具有节能效果,但并不是将所有的节能技术用在一起,节能效果就最好,而是需要综合考虑节能产品的合理优化组合,才能收到最佳的节能效果,获取最大的经济效益。
3.1新井合理选择抽油机井节能产品
采用节能型抽油机与节能拖动装置后,在节能拖动装置与节能型抽油机功能互补的情况下,最终节电率小于二者之和;而在二者不能达到功能互补的情况下,最终节电率将低于节能效果最好的设备甚至无节能效果。
现场试验证明,偏置机+高转差电机的效果不如偏置机+普通电机的效果好,甚至无节能效果。
在模拟试验井上进行了节能抽油机+节能电机+节电箱的组合评价试验。
试验表明,双驴头抽油机+节能电机+调压箱的叠加效果低于双驴头抽油机+YMJ电机+普通控制箱的节能效果。原因在于节能电机及节电箱都是在电参数上进行了改进或优化,叠加使用时因功能重复而互补性少甚至相互抵消。
3.2供液不足井的节能降耗
在供液不足井上应用抽油机智能间歇节电控制装置,该装置是利用短波吸收原理,自动采集出液管内的气液比,当出液管内的气液比大于75%时整时停机。
统计有对比资料的8口井,智能间抽时平均日产油比连续生产时上升0.4t/d,平均日耗电量比连续生产时下降50kw•h。不仅达到了增油降耗的目的,而且解决了因液面抽空造成抽油泵干磨,使检泵周期缩短的问题,使生产管理更具科学性。
4论文结论与认识
①目前应用的节能产品在不同井况下其节能效果有很大的差别,电机的负荷率越低,节能效果越好,反之越差。②新区方案设计应以节能抽油机为主,节能型拖动装置为辅,并且其匹配要合理。③对于供液不足井,宜采用调速电机、智能间抽技术,可以取得较好的节能效果。统计资料显示,智能间抽时平均日产油比连续生产时上升0.4t/d,平均日耗电量下降50kW•h。