二、适用范围:有色金属行业、化工行业的精滤工序
三、与该节能技术相关生产环节的能耗现状:
目前在氧化铝厂精滤工序通常在过滤工序使用凯利叶滤机(双筒叶滤机),每年刷车进入流程中的水量约60000m3,消耗蒸汽约24000t,水及蒸汽的耗量大,滤布寿命短,同时操作不方便,运行费用高。不仅浪费能源,而且影响经济效益。
四、技术内容:
1.技术原理
利用高位槽与过滤机壳体的液位差,高效自清洁反冲卸饼,滤后精液反向清洗滤布,水耗为零,有效降低蒸发工序负荷。
2.关键技术
1)采用先进的控制技术,设备全自动运行,降低劳动强度,操作更方便。独有三重机内压力过载保护,确保安全可靠;
2)工作周期短,辅助工作时间仅1~2 分钟,设备效率高;
3)配备隔离阀,各滤片能单独控制,发现异常立即隔离;
4)针对不同工序,气动阀门适合氧化铝物料高粘度易结疤的特性,保证长期可靠运行。
3.工艺流程
赤泥沉降槽的溢流通过叶滤机,将浮游物控制在<15 mg/L 后进入分解工序,然后卸下滤饼返回赤泥沉降槽。该技术全过程由计算机自动控制,每一循环包括:进料阶段、挂泥阶段、正常过滤阶段、卸压排泥阶段、液面调整阶段。
全自动自清洁过滤技术工艺流程见图1。
1)铝酸钠粗液精制工序:
设计产能: 1.2-2.0 m3/m2h
精液浮游物:≤10 mg/L
滤布寿命:约90 天
工作压力:0.39 MPa(叶滤机壳顶压力)
2)种分母液回收工序:
设计产能: 2.0-3.0 m3/m2h
精液浮游物:≤15 mg/L
滤布寿命:约90 天
工作压力:0.39 MPa(叶滤机壳顶压力)
六、技术应用情况:
该技术已通过中国有色金属工业协会组织的科学技术成果鉴定,并荣获中国有色金属工业科学技术二等奖。截止2008 年12 月底,该技术已在国内几十家氧化铝厂应用,总台数近200 台,还远销到台湾某氧化铝厂。目前已投运的设备均运行良好,节能降耗高质提产效果突出,每台立式叶滤机每年比原有老式凯利叶滤机平均节约费用近200 万元。其中,中铝山东分公司80 万吨拜尔法氧化铝生产已采用10 台226m2和3 台150m2 全自动自清洁立式叶滤机,综合效益约3500 万元(其中经济效益2800 万元,投资效益700 万元);中铝山东分公司还在母液浮游物回收、微粉氢铝母/洗液浮游物回收、沸石、分子筛生产线等方面采用了该技术,取得良好节能效果。
七、典型用户及投资效益:
典型用户:中铝山东分公司、中铝中州分公司、贵州分公司、平果分公司、中州分公司、河南分公司、山西分公司
1)中铝山东分公司。
建设规模:80 万吨拜尔法氧化铝生产。主要改造内容:拆除原凯利叶滤机,改造厂房,安装全自动立式叶滤机及其控制系统。节能技改投资额2000万元,建设期6 个月。每年立式叶滤机工序总节能约2.6 万tce,节能经济效益2800万元,投资回收期1 年。
2)中铝山东分公司化学品氧化铝厂。
建设规模:10 万吨4A 沸石生产线/2 万t 微粉氢铝生产线。主要改造内容:采用新型立式叶滤机节能系统,以实现低能、高效和全自动化操作,10 万吨4A 沸石生产线安装2 台306m2立式叶滤机,2 万t 微粉氢铝生产线安装2 台60m2全不锈钢立式叶滤机。节能技改投资额600 万元,建设期6 个月。每年在立式叶滤机工序总节能约12000tce,取得节能经济效益800 万元(不含投资节约效益),投资回收期1 年。
八、推广前景和节能潜力:
该技术可用于湿法冶金中固液分离后的精滤处理及化工生产中的精过滤处理,有较大的推广市场,节能潜力巨大。单就氧化铝生产而言,预计到2015 年可推广至1500 万t 产能,形成45 万tce/a 的节能能力。