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再次超越自我

   2014-09-04 中国化工报2110
核心提示:  随着8月26日凌晨一点的钟声敲响,北元化工集团再次超越自我,实现PVC产量的历史性突破:PVC单月产量达到86802吨,比目标计划超出3802吨,再创历史新高,提前4个月实现了100万吨 年聚氯乙烯项目系统产能达产达标的目标。
  随着8月26日凌晨一点的钟声敲响,北元化工集团再次超越自我,实现PVC产量的历史性突破:PVC单月产量达到86802吨,比目标计划超出3802吨,再创历史新高,提前4个月实现了100万吨/年聚氯乙烯项目系统产能达产达标的目标。

  今年以来,针对达产达标的目标,公司通过不断宣传,使达产达标的观念深入人心,让每个员工认识到在残酷的行业竞争中,只有不断地高质量生产,企业才能在化工行业低迷的形势下脱颖而出。

  基础建设,稳步推进。该公司把管理的规范化、体系化建设作为基础工作来抓,围绕安全作业标准化建设开展各项安全生产管理工作,确保生产系统的安全、稳定、满负荷、长周期、高效运行。在队伍建设中,他们将刚性制度与柔性管理相结合,确定了以打造“特别能学习、特别能战斗、特别能创新”员工队伍的目标,打造动力检修分厂手指口述标杆、氯碱分厂安全文化建设标杆、乙炔分厂岗位风险预控标杆、聚氯乙烯分厂现场作业标准化标杆;持续推进“五型”班组建设,按月评比,充分发挥分公司各职能科室及分厂职责。

  技改为先,力求平稳。他们对聚合加水管线进行了改造。改造前,由于管线内冷热水温差变化大,管线震动较大,导致管线泄漏频繁,焊接时需停止入料影响聚合正常入料,并且存在一定安全隐患。他们通过给聚合加水管线增加U型弯(膨胀节),将热水加料泵电机改为变频启动,解决了加水管线三通频繁泄漏,减少了管线的振动现象。另外,为了监控聚合核心设备的连续稳定运行,公司引进了先进的设备点检系统,建立了专业的点检队伍,每天将点检数据通报到生产岗位,公司可以及时更换备机或者计划停车检修,实现了突破。

  工艺改进,精益求精。他们通过对聚合工艺的改进,不断优化生产过程。一是调整配方中前后期引发剂的用量以缩短反应时间,单釜反应时间由原来的300分钟缩短至现在的280分钟;二是将聚合结束后终止剂加入方式由计量泵加入改为氮气加入,此项改造将单釜运行周期缩短了30分钟;三是对回收系统的改造。公司通过将二期回收大管直接与回收压缩机进口相连,使一部分回收VCM不经过气柜直接进入压缩冷凝系统,不仅降低了出料压力,还减少了气柜的运行负荷及聚合釜待料现象。这一系列的技术改造,使聚合进釜数由84釜提高到94釜,PVC树脂产量由最高产量3028吨提升到3247吨。

  榜样带动,优化绩效。为确保人人参与到达产达标工作中,公司每月在负责100万吨/年聚氯乙烯项目生产运营的化工二分公司评选出10名最优管理者、20名最优员工,若干个最佳贡献奖、最佳突破奖,树立典型,以点带面,带领更多的员工积极进取。
 
 
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