12月28日上午,虽然天气寒冷,但天铁集团焦化厂脱硫改造现场却是一派紧张繁忙的景象。技术人员分工查看阀门、泵、压力表的运行情况,中控室内数据和画面及时反映塔内液面和泡沫生成情况,生产处、安技处、消防支队等相关人员到场保驾护航。集团公司总经理助理、总动力师刘树青查看了整个投运过程。12点28分,脱硫系统煤气进出口盲板顺利抽出,标志着脱硫改造工程2号、3号脱硫塔顺利投产。
焦化厂脱硫改造项目是集团公司重点工程,由中化二建承接塔体施工任务。该项目采用HPF湿法脱硫工艺技术,它的设计脱硫能力将达到20㎎/m³,对于焦化厂减少SO2(二氧化硫)的排放,做好环境保护工作将发挥重要的作用。为确保投产安全,焦化厂技术人员分专业盯守现场,对设备运行可能出现的波动及时进行调试,确保设备运行稳定。同时为保证现场安全,焦化厂将封闭区域延伸到厂区门口,对进厂车辆严格检查,按要求安装防火帽;厂领导盯守现场并对各项安全措施签字确认。
带煤气抽取盲板是系统投用前的最后一项准备工作,危险性很高,尤其在脱硫塔煤气中含有的易燃物杂质较多,增加了煤气中毒、着火和爆炸的风险。为此,动力厂技术人员事先多次查看现场情况,并制定了针对性的安全措施,对参战职工做了安全教育。在焦化厂完成氮气置换工作后,抽盲板作业人员佩戴好经过仔细检查后的空气呼吸器,进入搭设好的平台开始作业。松法兰、取垫圈、抽盲板,寒冷的天气易造成面具呼吸阀失灵,盲板两侧的救护人员仔细观察作业人员动态和面具压力,确保不发生面具憋气。相关人员指挥协调,监督安全。进过3个小时的努力,两块盲板安全抽出,焦炉煤气顺利导入脱硫塔。
目前,焦化厂正全力组织技术人员进行调试,力争脱硫塔早日达到脱硫设计要求。