下半年以来,酒钢宏兴股份公司焦化厂对脱硫区域蒸汽喷射式制冷机实施改造,进一步降低了蒸汽及电力消耗,促使脱硫效率大幅度提高,实现一举多得。
该厂之前脱硫区域蒸汽喷射式制冷系统状况百出:能耗偏高,预冷塔循环冷却水制冷效果差;系统老化严重,检修费用偏高;维护难度大,蒸汽窜漏频发;脱硫循环水温度偏高,无法满足脱硫系统生产需求。
为此,该厂成立技术攻关小组,对喷射式制冷机进行改造。他们优化了制冷水及循环水工艺,利用原蒸汽喷射式制冷机冷水循环管道为预冷塔换热器供水。同时,完成了冷循环泵出口处与冷水泵、水架上水管道等的连接工作,实现了一台冷循环水泵为脱硫预冷塔换热器供水的目标。通过调节冷循环泵出口处阀门控制冷却塔水量,促使冷循环泵发挥最大功效。此外,该厂重新设计回水工艺管线,增加循环水量;降低循环水温度,增强循环水冷却效果。
项目实施后,原制冷机组及其配套热循环泵、冷水泵整体停用,可节约蒸汽2.5t/h,降低电耗78kWh,今年共计降低费用108万元。冷却水量增加120m3/h、水温降低5℃,预冷塔冷却能力提升80%,脱硫效率大幅提升。此外,设备改造后减少了水泵运行台数,设备维护费用也相应降低。