下半年以来,河北钢铁集团承钢燕山气体公司加大产线对标力度,全力推进降本增效工作。在保证设备稳定运行前提下,深挖内部潜力,优化生产指标,促进制氧成本不断降低,提高产品创效能力,助力承钢冲刺全年生产经营目标。
自主改善 设备稳定
“让制氧机组在最优状态下长期稳定运行,就是最好的降本增效。”燕山气体公司生产技术科科长关志伟说,“在承钢上下勠力同心冲刺‘双一百’目标的关键时期,对于影响制氧机组稳定运行的任何因素,我们都不能忽视。”
6月份以来,该公司制定实施了制氧机组稳定运行的措施和应急措施。以自主改善提案活动为有力抓手,强化设备管理工作,激励职工查找问题、发现问题、解决问题,将设备隐患消除在萌芽状态。通过实施设备隐患排查的动态管理,确保生产稳定运行。此外,该公司针对制氧工艺、机械、电气、仪表及机组操作等方面制定了详细的规定,为确保制氧机组的稳定运行创造了条件。截至目前,该公司设备运行稳定,内因故障率为零。
工艺优化 节能降耗
下半年以来,该公司紧紧围绕“双一百”目标,转变思想观念,创新工作思路,瞄准行业先进指标寻找“短板”,优化生产工艺流程,促进降本增效工作取得新突破。
8月份,该公司成立了挖潜降耗攻关活动领导小组,全面负责各项攻关活动的开展、组织和攻关项目的推进落实情况。制订并下发了《制氧机生产降本方案》,确立了3项攻关项目,相关科室和作业区严格执行攻关方案,专人负责对攻关指标进行跟踪、统计和分析,确保各项攻关活动顺利开展。
为了在实现产供销平衡的基础上,促进利润指标进一步改善,该公司优化了分子筛电加热器,15000m3/h、21000 m3/h、40000 m3/h制氧机组在6个时间节点投运,随时调整“峰谷平”时间段内负荷,确保用电费用最低。在循环水系统优化运行方面,除了将原有的两台水轮机更换为电动风机之外,合理配置制氧机水系统水泵运行方式,降低设备消耗,为“双一百”目标的实现夯实基础。
强化攻关 实现创效
该公司的低温液体汽化系统均采用水浴式汽化器,这种汽化器工作期间需要通入蒸汽,使液体汽化复热,投入使用。但液体汽化用蒸汽费用偏高,生产成本随之增加。该公司设备作业区技术人员对蒸汽阀门、流量计进行校正,确保参数准确;对蒸汽管线进行全面排查,杜绝跑冒滴漏。生产系统从工艺参数调整角度进行攻关,优化该系统运行参数。汽化泵运行期间,根据实际情况减少蒸汽用量。一系列措施的实施,促进液氧汽化用蒸汽量显著降低。
该公司生产作业二区的1号40000m3/h制氧机组是内压缩流程,其制氧单耗比外压缩流程制氧机高。该公司生产作业二区根据用氧情况及时调整氧产、空气量,及时调节氮压机导叶杜绝放空,还结合主体单位的生产节奏,努力降低膨胀量。他们采取“最小膨胀量最大氧气产量”的操作方法,优化了膨胀机喷嘴开度,膨胀量进行了降低,有效减少了增压机的能耗,氧气提取率在99%以上,实现月创效12万元。