厂网分开之后,包括五大发电集团在内到处“跑马圈地”,纷纷开建火电项目,缺少统一规划,但用电需求却没有与之同比增长,电网收购这些电量之后,有一部分只能“回归自然”,造成较大程度浪费。
国内煤炭行业亏损面持续扩大,连中煤能源(601898.SH)这样的“巨无霸”也未能“独善其善”,但中国神华(601088.SH)不仅没有亏损,还净赚逾百亿元,杀手锏到底是什么呢?
8月22日,中国神华发布了2015年半年度报告,收入、净利分别同比下跌约为32%和46%,但归属于上市公司股东的净利润仍高达117.27亿元。
一位跟踪能源行业的券商分析师坦言,中国神华充分抓住煤炭价格大幅下挫的时机,利用自有煤炭发电,不仅降低了成本,还减少了库存,可谓是“一箭双雕”。
《第一财经日报》记者梳理发现,2015年上半年,中国神华1千瓦时即1度电赚0.1236元,相较于2014年同期每度电赚0.1184元,还有所提升。据中国神华董事长张玉卓透露,按照企业会计准则下的合并抵消前各业务板块经营收益计算,发电板块占到44%,而2014年上半年则仅为29%。
煤价下跌的同时,火电成本也在下降,很大程度上弥补了同时拥有煤炭业务和火电业务的上述企业的损失,但也刺激了更多火电项目落地投产,随之而来的,行业可能需要面对火电产能过剩的状况。
单位售电成本下跌9.1%
作为中国规模最大、现代化程度最高的煤炭企业和世界上最大的煤炭经销商,中国神华同样在遭受着寒流的侵袭。但失之东隅收之桑榆,中国神华正在积极打造煤电一体化,发电业务贡献的经营收益在迅速飙升。
2015年上半年,中国神华平均售电电价约为343.2元/兆瓦(1兆瓦=1000千瓦),单位售电成本为219.6元/兆瓦;折算一下,1千瓦时即1度电赚0.1236元,相较于2014年同期每度电赚0.1184元,还有所提升。
上述跟踪能源行业的券商分析师向《第一财经日报》记者坦言,近年来,煤炭价格“跌跌不休”,动力煤5500大卡环渤海指数从年初520元/吨,一路跌至6月的418元/吨,但相比之下电价下调空间有限。
中国神华提供的数据显示,今年上半年平均售电电价,相较于2014年同期360元/兆瓦,下跌4.7%;然而,单位售电成本却比去年上半年241.6元/兆瓦下跌9.1%。
对此,中国神华给出的解释是,主要系电厂燃煤成本降低所致,且电厂耗用的煤炭主要来自神华煤。
数据显示,2015年上半年,中国神华发电分部共耗用神化煤0.385亿吨,占其发电分部燃煤消耗量0.43亿吨的89.5%。煤价低、自用煤,让中国神华发电板块逐步“显山露水”。
火电机组严重过剩
据张玉卓透露,按照企业会计准则下的合并抵消前各业务板块经营收益计算,发电板块占比由2014年上半年的29%上升至2015年上半年的44%,煤炭板块则由2014年上半年的43%降至2015年上半年的28%。“发电业务利润水平的稳定,部分对冲了煤炭市场供大于求的影响。”他表示。
2015年上半年,中国神华的商品煤产量约为1.394亿吨,但同期发电分部燃煤消耗量就达0.43亿吨,在中国神华商品煤产量占比近31%。随着煤电一体化不断推进,中国神华“内部消化”商品煤能力将愈来愈强。
截至2015年上半年末,中国神华总装机容量达到4.6428万兆瓦(相当于4642.8万千瓦),其中燃煤机组总装机容量为45507兆瓦(相当于4550.7万千瓦)。
今年上半年,中国神华实现发电量1004.2亿千瓦时,总售电量936.2亿千瓦时;同期,大唐发电(601991.SH)实现发电量870.03亿千瓦时,上网电量823.574亿千瓦时。大唐发电是五大发电集团之一的大唐集团的旗舰上市公司,但在发电量上已无法比肩中国神华。但中国神华仍在电厂建设道路上“快马加鞭”。
据中国神华透露,神皖能源公司安庆二期发电项目(2×1000兆瓦)、福建鸿山热电厂(2×1000兆瓦)、重庆万州港电一体化项目1号机组(1000兆瓦),共计5000兆瓦已经顺利投运。
同时,青海格尔木电厂(2×660兆瓦)、胜利电厂(2×660兆瓦)、神东电力准东五彩湾二期电厂项目(2×660兆瓦)等机组获得核准。“九江煤电一体化、寿光电厂项目进展顺利。”中国神华如上表示。
无独有偶,中煤能源平朔2×660兆瓦、2×350兆瓦低热值煤发电项目,大屯2×350兆瓦热电项目,新疆准东2×660兆瓦五彩湾北二电厂项目取得核准批复,并已全面开工建设。中国神华和中煤能源正是国内企业“热火朝天”建设火电项目的缩影。
据统计,2015年上半年,火电项目新投产2343万千瓦,同比增长55%,各地火电项目核准开工步伐加快,核准在建规模达1.9亿千瓦,已发路条(可以开展前期准备工作)约2亿千瓦。
日前,中国水力发电学会副秘书长张博庭表示,截止2014年底,全国火电机组过剩1.3亿-2亿千瓦,正因如此,火电设备利用小时数在持续下滑。
以中国神华为例,2014年上半年燃煤机组平均利用小时数为2574小时,但2015年上半年燃煤机组平均利用小时数仅为2330小时,同比下滑244小时。无独有偶,2015年上半年,大唐发电火电机组利用小时累计完成2252小时,同比降低270小时。
多位电网企业内部人士向《第一财经日报》记者坦言,厂网分开之后,包括五大发电集团在内到处“跑马圈地”,纷纷开建火电项目,缺少统一规划,但用电需求却没有与之同比增长,电网收购这些电量之后,有一部分只能“回归自然”,造成较大程度浪费。