8月18日,安庆石化炼油一部裂解装置余热锅炉停运后达到检修条件,设备组副组长刘杰、设备技术人员吴鲁拿着手电筒,钻进余热锅炉,在磨不开身的狭小空间里,检查了近千根水管,果然发现蒸发段有近12根水管在漏水。
裂解装置余热锅炉是该部重要的节能设备,已经服役近二十年,回收近650摄氏度的高温再生烟气热能,加热除氧水,日产中压蒸汽近300吨。
前日,余热锅炉蒸汽量突然从近13吨/时降到8吨/时,岗位职工立即打电话联系校验仪表,排除了仪表失灵故障。
“余热锅炉进水量没有变,每小时仍有十几吨,算上余热锅炉连续排污等损耗,产汽量应该和进水量大致接近。”工艺技术人员周巍巍和岗位职工查看工艺参数历史曲线,口头计算着,发现余热锅炉进出物料平衡偏差太大。
“近5吨/时的除氧水不会凭空消失,余热锅炉内部水管肯定出现漏点,这些水漏到烟气通道里了。”大家凭着经验算出漏点。
余热锅炉漏点隐患,造成产汽量减少,除氧水也白白流失,影响到装置节能。“不能浪费一滴水。”大家心疼不已。
余热锅炉停运方案和检修计划立即出炉,再生烟气改走余热锅炉旁路,余热锅炉停运切出系统,各路人马积极配合着,着手打开人孔、进炉查漏、堵漏消缺等检修工作,大家都努力让余热锅炉尽快恢复“元气”重新上岗,为节能“大显身手”。