6月2日,在六十七团棉花加工厂轧花车间生产线上,工人师傅们正在对机械进行拆解保养,提前做好机械检修工作。
近年来,六十七团棉花加工厂以安全、文明、优质、低耗、高效为工作目标,在全厂范围内开展“我为节能减排做贡献”活动,引导员工树立节约意识,鼓励员工积极出点子、想办法,挖掘职工的潜力,寻找节能降耗的途径,激发员工积极改进新工艺,推广新技术,降低能耗指标,节能降耗效果明显。
保证机械完好率能最大化提升机械利用率。该厂在机械年度检修过程中,从细微处着手,不放过查看检测任何一颗螺丝钉、一根电线的使用安全度,同时轧花期坚持24小时跟机作业,发现问题立即解决,保证机械运转正常,增加了有效工作时间。该厂女工杨玉琴提出了用沙纸打磨机械,保持机械光滑面的合理化建议,使试机时间缩短为三天,为企业争取了宝贵的轧花时间。车间员工建议将轧花机上的锯片重新打磨锯齿再用到剥绒机上,仅此一项每年就为企业节约开支近2万余元。
近两年,该团种植的棉花全部采用机采模式种植,为承包户节约了劳动力,降低了种植成本。随着机采棉在该团的推广,棉花加工厂为满足加工需求,对加工设备进行技改,引进128型机采棉加工生产线。轧花厂全体员工发挥各自优势,认真钻研技术,熟悉新设备的操作技能,通过开展“岗位练兵”活动强化基本功训练。加工期间,该厂员工针对引进加工机采棉新设备及机采棉湿度较大等因素,导致用电、人工等方面投入资金大等影响,车间员工建议实施内吸棉管道改造,减少加工工序,一定程度降低了企业人力、财力、物力的消耗,仅电费一项直接为企业节约2万余元。同时,在技改过程中对20张废旧铁皮进行废物再利用,节约资金2000余元。