今年以来,专用管材公司开展节能“三部曲”,即精益生产,消除浪费;修旧利废,降低成本;节水节点,减少能耗,取得显著成效。
在精益生产上,公司对工艺流程进行优化,消除工艺浪费,减少工序间的转接,缩短材料的周转时间,提高了工作效率。加强现场管理,优化工区布置,将等待及搬运浪费降到最低。
在修旧利废上,合理利用边角料和库存材料,在制作货架、包装箱、包装架时,优先使用生产过程中余下的原材料,降低了成本。对废旧物资进行回收,使能再利用的“废品”不再随意丢弃,在保证质量和生产平稳的基础上,让它们重新“上岗”再“就业”。制定科学的工时政策,引导和激励员工自己动手解决设备的小故障,既缩短了维修等待时间,又降低了近20%的维修成本。
在减少能耗上,对单位水管线跑、冒、滴、漏等问题进行集中整改。在车间全部加装电表、水表,制定各单元的用电、用水定额,对水、电消耗实施量化管理。建立重点耗能设备台账及节能档案,细化能耗管理。按季度召开能效分析会,查找能源损耗点,制定整改措施并加以整治