4月14日从巴陵石化获悉,该公司的“丙烯高温氯化反应器结构优化及结焦抑制研究”“12万吨/年节能型苯乙烯技术开发及工业应用”“MTBE(甲基叔丁基醚)深度脱硫技术开发”3个项目在工业应用中,助力节能减排环保,具有良好的经济、社会和环保效益。
该公司与合作单位共同开发的“丙烯高温氯化反应器结构优化及结焦抑制研究”项目,自主设计并成功应用“喷射式全混流+平推流”的组合反应器,代替传统的丙烯高温氯化反应器,采取多级错位、分散开孔与渐缩环隙通道快速强化混合相结合的方式,有效提升了反应粗氯化物中3-氯丙烯含量,从原来的约66%升至78.57%,丙烯单耗降低56.3千克/吨以上,氯气单耗降低77千克/吨;混合反应器清焦周期从18天延长到140天以上,一年降耗价值可达1500万元以上。
该公司研发的“12万吨/年节能型苯乙烯技术开发及工业应用”项目,对原有苯乙烯生产工艺进行了优化,首次开发了顺序分离恒沸热回收工艺及恒沸换热器等关键设备,并成功应用于炼油事业部12万吨/年苯乙烯装置。技术投用后,运行可靠,产品质量稳定,综合能耗与原传统工艺相比节能20%以上。
与此同时,该公司研发的“MTBE(甲基叔丁基醚)深度脱硫技术开发”项目,开发了分段蒸馏法脱除MTBE富集含硫组分的深度脱硫工艺技术,并成功实现工业应用,MTBE产品硫含量可控制在5微克/克以下,满足国5汽油硫含量标准。