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国电电力节能环保工作进展如何?

   2013-01-23 能源网3530
核心提示: 跟踪国内最新研究成果,大力实施汽轮机高效化检修工作。先后对18台不同等级火电机组实施了“高效化检修和新机完善化改进”工作,改造后影响国电电力供电煤耗下降约5克 千瓦时。庄电公司1号机组荣获2009年全国金牌机组称号, 2号机组供电煤耗水平达到国内领先
   节煤方面
   跟踪国内最新研究成果,大力实施汽轮机高效化检修工作。先后对18台不同等级火电机组实施了“高效化检修和新机完善化改进”工作,改造后影响国电电力供电煤耗下降约5克/千瓦时。庄电公司1号机组荣获2009年全国金牌机组称号, 2号机组供电煤耗水平达到国内领先水平。
   节油方面
   根据锅炉结构特点,积极推广应用煤粉锅炉等离子点火或锅炉少油点火技术。并深入开展等离子无油点火与稳燃技术。东胜热电公司建成投运了世界上首台无燃油机组。
   节水方面
   对新建机组实施空冷技术,推广应用气力除灰和干除灰技术,采用循环排污水用于冲灰、降低灰水比等办法,减少使用新鲜水量;推广高浓缩倍率的循环冷却水处理技术及相关阻垢、防腐技术,采用生活污水回收处理工艺。石电公司实施灰水综合利用工程,实现了废水零排放,采用最新技术,实现了高浊度黄河水净化处理;本技术在黄河原水预处理工程上有着广阔的应用前景。庄电公司实施海水淡化系统增容,生产用水全部采用海水;大同二厂实施中水回用及深度处理工程,中水利用率达到了60%。
   节电方面
   采用新技术、新方法,挖掘辅助系统潜力。在部分单位推广应用电除尘器高频电源,探索实施空预器柔性密封改造技术,对大同、庄河、东胜等公司部分辅机进行变频调速改造,改造后节电30%-50%。以小指标管理为重点,推广生产运行绩效考核系统,深入研究机组滑压运行方式,努力提高机组效率和经济运行水平。石电公司通过实施机组滑压运行方式,机组供电煤耗下降约2克/千瓦时;大二、庄电公司通过积极研究应用主要辅机在低负荷工况下单侧运行技术,进一步降低了机组厂用电率等能耗指标。
   脱硫脱硝
   积极履行社会责任,兑现环保承诺,深入研究火电机组燃烧前、中、后各污染物控制技术,实现烟尘、二氧化硫、氮氧化物、重金属等多污染物的系统化脱除和联合控制,满足未来更严格的节能减排需求。大力进行机组脱硫改造,截至到2009年6月,火电机组全部建设脱硫装置,实现了达标排放,单位电量二氧化硫排放量由2007年的3.39克/千瓦时下降到2011年的0.69克 /千瓦时。深入开展低氮燃烧器改造,东胜热电公司采用低NOx双尺度燃烧技术改造后,彻底解决了锅炉结焦问题,NOx排放达到200mg/Nm3以下,达到国内领先水平;北仑发电公司自主创新,采用双调风旋流燃烧器技术,实施了国内首台600MW对冲燃烧锅炉低氮改造,氮氧化物排放量降到300 mg/Nm3以下,削减率50%。
 
 
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