在节能减排工作中,中铝山西分公司氧化铝一分厂空压站车间高度重视,在大力宣传节能减排意义的同时,眼睛向内,深挖内潜,在节水、节电、节油活动中连续挥出出“三条鞭”,鞭鞭不落空,收到了成效。
空压站车间有9台大功率空气压缩机,主要为后序工艺提供高压风、低压风,素称氧化铝生产的“心脏”。主体设备离心式压缩机功率大、转速快,机温高,需要用水降温,每台空压机每小时消耗生产水22吨。
车间首先在节水方面“亮剑”,组成攻关组,7月份对空压机水路系统进行了改造:加装了回水管线,改生产水为循环用水。经计算,每台压缩机每小时可节水15吨,每天可节约生产水3240吨。针对每台压缩机的大功率用电,车间开展了QC课题活动。
他们采用耐高温硅胶液体垫片,解决了高压机中封面漏风难题;采用超声波水垢处理仪与添加缓蚀剂,改善了中冷效果;采用“废碱液清洗中冷新方法”,使排气温度下降了20摄氏度,提高了机组的运行效率;采用椭圆瓦技术、转子抬高技术,解决了高压机系统检修难题,提高了高压机备用率;7号配电室采用热缩套管新材料,完成了柜间隔离,增强了供电安全性、可靠性。由于组织严密,措施得力,今年以来,实现了压停一台高压机时间长达109天,节约电费156万元。
在节油活动中,车间开展精细化管理,从源头把关,对润滑油进行质量检验,加油前严格进行过滤,对每台设备的用油量进行核定,责任到人,做到定点、定期、定时加油,做好加油记录。
同时,职工们发挥聪明才智,开展小改小革,利用简易器材动手制作了油雾风机,彻底解决了空压机润滑油的泄漏难题,使油雾回收再利用,自节油活动开展半年来,共节约润滑油6800千克。
由于节能减排工作收到了成效,降低了费用,车间管理在分厂排名第一,并被分公司授予标准化车间、设备管理优胜车间、安全生产标准化车间等荣誉称号。