“针对官10-18井启动负荷大、运行负荷小,以往只能一种挡位高耗能运行的弊病,通过对其‘心脏’部位控制柜动手术,不仅增加油井时率,每天还节省电费100千瓦时,而且采用手术后的新式控制柜调节双速电动机油井冲次,省时、省力又安全,可以说是在‘心尖’上节能。”12月7日,大港采油三厂六区电力办副主任邓博辉说。
在生产中,双速电动机因为不用更换电动机就能得到两种转速,所以应用越来越普遍。但是双速电动机调整冲次时,停井、停电、刹车、拆电机等工序操作起来费时费力,影响油井生产时率。而原有的控制柜必须停井调整电动机功率挡位,所以无法实现启动小功率运行的节能模式。同时,在停送电、拉松刹车等操作中存在一定隐患,操作时电缆头的拆装对电缆头和电机引线接头都可能造成损坏,影响电机正常运转。
于是,邓博辉对作业区在用电机和控制柜性能、使用情况进行全面分析和反复研究,绘制了新型双速电动机控制柜线路草图,并自己购买所需的电缆、线路和各类配件,从控制柜的控制电路和主电路两部分进行手术。
该手术首先从控制柜的主电路加装一路输出电源,将原来单电源输出改为双电源输出。接着,在控制电路上加装一个继电器、一个时间继电器,面板上加装一个转换开关和两个不同功能的启动按钮,分别控制电机的两个功率。通过改造,使双速电动机启动时可以自主选择大、小功率中任一功率启动并工作。
使用时,只要手动控制合上开关,将转换开关转为手动状态,按下启动按钮,待抽油机启动正常后,再按下运行按钮,手动控制转换完成,抽油机就可正常运行,省时、省力又方便。对于启动电流大、运行电流小的抽油机井,可以通过时间继电器的时间设定,自由转换功率,实现节能运行。
“新式控制柜不仅节电,而且节约了因调整电动机挡位而产生的人力、物力成本,同时避免因频繁操作造成电气设备损坏,消除操作隐患,可谓一举多得。”电力办主任周立志说。
“下一步,我准备在控制柜加装PLC控制模块及程序,现在正和相关厂家沟通协调,利用远传监控系统操作,争取实现即时发现,即时操作。”邓博辉说。